来源:广东石油化工咨询网作者:佚名发布时间:2017-12-25
今年以来,茂名石化化工分部丁烯车间1号丁二烯装置第二萃取精馏塔T-103因塔盘堵塞造成塔压差上升,塔分离效果恶化,导致装置负荷率逐步降低至70%。由于装置负荷无法再提升,致使罐区混合碳四库存呈上涨趋势,长此以往将影响上游装置生产负荷。
为此,丁烯车间组织对塔盘堵塞问题进行攻关,他们借鉴总结以往在2号丁二烯装置成功实施在线洗塔的经验,决定对T-103塔实施热溶剂在线清洗。在无需进行装置停车及设备倒空的情况下,他们通过精细优化每一项步骤,仅利用一条改造管线,引入汽提塔的热溶剂对该塔进行冲洗,仅用时24小时即完成了塔冲洗并产出了合格产品。因在线洗塔全过程未进行装置停车及设备倒空,避免了大量物料排放火炬,经济效益以及装置长周期运行意义显著。
在线冲塔后,该塔压差由原来的45KPa降至33KPa,塔分离效果显著提高,塔操作弹性明显增大。装置投料负荷由之前的11.5吨/小时提高到了13.5吨/小时,使罐区混合碳四库存量保持了平衡。据统计,实施在线冲塔避免物料排放15吨,节约碳四原料4.2万元。同时,装置负荷提至13.5吨/小时后,每月能增产丁二烯产品约720吨,月增效约220万元。(转自中国石化新闻网)