来源:广东石油化工咨询网作者:佚名发布时间:2017-12-14
截至11月底,广州石化2号焦化装置干气C3以上组分含量较大修改造前下降2.29%,每月可多产液态烃产品330吨。干气“瘦身”后,不仅解决干气不干的难题,而且每年还可以增效近百万元。
受加工负荷、原料性质变化和装置运行末期的影响,2号焦化装置在高负荷生产状态下存在干气不干的问题,干气中C3以上组分含量过高,大量液化气组分进入干气系统,造成C3、C4组分流失,影响装置效益。
针对干气不干的问题,该装置技术人员通过对比分析,找出了影响干气C3组分偏高的因素包括吸收剂、再吸收剂用量、温度,吸收稳定系统压力,吸收塔中段回流温度,原料性质等。
为解决干气不干问题,该装置利用大修改造时机,对吸收塔中段冷却器E1205A/B、再吸收塔柴油吸收剂冷却器E1118进行重新选型和更换;对吸收塔和再吸收塔塔盘进行更换,并增加了塔盘开孔率。
大修改造投用后,吸收塔中段回流温度、再吸收剂温度较大修改造前分别降低了18.2%和28.3%,最大限度降低了吸收塔热负荷,提高了柴油吸收剂对干气C3以上的吸收效果。
以此同时,装置技术人员还根据原料性质的变化,及时优化吸收剂量、再吸收塔顶压力、稳定塔塔底温度、液化气返塔温度等,确保系统运行参数处于最佳状态。经过不断优化调整操作,干气量较大修改造前下降了16.08%。
目前,2号焦化装置干气各项指标均在控制范围内,干气C3以上指标处于历史最好水平。(转自中国石化新闻网)