来源:广东石油化工咨询网作者:佚名发布时间:2017-05-31
为优化节能,近期,茂名石化在高密度装置通过给污水泵系统增加一个回流罐,有效解决了污水泵难上量、机封使用寿命短的难题,每年可节约维修费用0.87万元。
该套装置有两台离心式污水泵,泵内设计有抽真空功能,正常情况下无需灌泵就能抽上量。但是近两年来,随着设备老化,污水泵的抽真空能力变差,设备抽不上量,导致离心泵空转,使泵内的机件干摩擦,造成密封环、轴封等温度急剧升高,磨损加快,每年需要检修更换机封达8次之多,成为了困扰生产的一大难题。
为此,全密度车间技术人员经过现场分析讨论,并向兄弟装置学习取经,决定采取增加一个回流储罐进行灌泵来解决这个难题。他们通过从污水泵出口增加一条回流管线,将水回流储存在回流罐内,再从回流罐底部增加一条管线至污水泵体用于灌泵,下次启动泵前,先打开底部灌泵管线阀门进行灌泵,泵上量后打开回流管线阀门,将水充满回流罐备下次灌泵使用。投用新增的回流储罐后,污水泵的运行状况大幅好转,每次启动污水泵,设备都容易上量,污水泵的检修次数从以往的每年8次降低至每年2次,彻底解决了由于设备不上量导致机封使用寿命短的难题。(转自中国石化新闻网)