来源:广东石油化工咨询网作者:佚名发布时间:2017-04-25
“S-Zorb(催化汽油吸附脱硫)装置使用高通量金属粉末滤芯,装置检修周期由两年一次延长至四年一次,每次检修从停工到产品合格按15天计,每年约节省检修成本80万元,增效约800万元;此外,汽油收率提升每年可增加效益830万元。”在近日召开的广州石化经济活动分析会上,财务部具体分析了这个新技术应用增效的事例。
广州石化S-Zorb装置是生产国5汽油的主要装置,装置是否能够长周期高效运行对公司效益的影响很大。装置反应器过滤器ME101是S-Zorb装置的核心设备,受困于过滤器压差上涨过快,广州石化S-Zorb装置曾经2次因过滤器压差高要停工检修。系统内多套S-Zorb装置在一个大修周期内,都出现因更换该过滤器而被迫停工消缺的现象。因此,ME101也成为制约S-Zorb装置长周期运行的瓶颈。
为解决这一问题,广州石化和韶关贝瑞过滤设备有限公司经过一年多的努力,联合开发了“一种应用于炼油脱硫装置的高通量金属粉末滤芯”的专利技术,该专利技术是针对S-Zorb装置金属粉末滤芯压差上升较快,过滤器有效运行周期偏短而开发的一种非对称结构的金属粉末滤芯。这种滤芯在保持原有过滤精度不变的前提下,具有通量大、强度高、压差低、反吹效果好等特点,成功解决了S-Zorb装置反应器过滤器ME101在运行中,尤其是在高负荷运行状态下压差上升快的难题。该专利技术还获国家知识产权局授权。
截至2017年4月,使用高通量金属粉末滤芯后的S-Zorb装置连续运行周期已达36个月,反应器过滤器ME101压差依然维持在27千帕。三年来,该装置累计生产国5汽油400多万吨,2016年装置加工量较改造前提升了16.99%、汽油收率提高0.15个百分点。
“该技术的成功应用,大幅延长了装置的运行周期、降低了检修成本、提高了汽油收率,不仅经济效益非常显著,而且为系统内同类装置的长周期运行提供了借鉴。”集团公司高级专家、广州石化副总工程师岑奇顺说。(转自中国石化新闻网)