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广州石化硫黄装置新增DCS系统实现在线并网

来源:广东石油化工咨询网作者:佚名发布时间:2017-03-21

“成功了,成功了!新控制系统成功并网了。”321120分,在广州石化2万吨/年硫黄装置的DCS系统机柜间,大家不由自主地鼓起掌来,室内仿佛凝固的空气也瞬间沸腾了起来。

        广州石化有2万吨/年和2×7万吨/年两套硫黄装置,担负着全厂酸性气(硫化氢)的回收任务,但因现有的工艺方式受平衡转化率的影响,在不增加后续处理设施的前提下已经无法提高硫转化率。为提升装置环保处理水平,减少尾气中二氧化硫的含量,自201611月底开始,广州石化对两套硫黄装置尾气系统进行环保升级改造。其中,2/年硫黄装置尾气新增的一套DCS系统需于近期与原系统并网投用。

         新系统控制器的型号与原系统不一致,并网下装时存在装置停工的风险,按原计划需装置停工时进行并网操作。但由于2万吨/年硫黄装置停工,会影响全厂酸性气平衡,而且在装置停工、开工过程中,尾气中二氧化硫容易超标,存在安全环保风险。

        为解决这个问题,在经过一系列的风险评估后,工艺、仪表人员一致决定,选择在装置负荷低时实施“在线并网”。

        DCS系统并网过程的最大风险是对ESD(紧急停车系统)系统的影响”、“控制器、数据转发卡地址或组态冲突会导致控制器异常”……

        “在线并网”实施难度大,仪表技术人员提前认真分析在线下装的可行性,进行全方面的危害分析和风险评估,制定严谨的技术方案,提前落实安全措施。

        “在线并网”方案实施前,仪表技术员朱金培和班长李梓灵到现场逐点仔细排查了DCSESD之间的所有通讯点,并对其一一做好风险评估,确保制定的措施能使ESD系统不受DCS并网的影响;对新控制器单独进行通讯测试、编译测试及下载测试,确保新控制器性能完好达到并网要求。

        他们还采取一人操作,一人确认的方式仔细核查新控制器、数据转发卡的地址设置,逐项检查控制器组态,避免地址或组态冲突导致控制器异常,造成装置波动甚至非计划停工。最后,他们还做好了原组态备份,确保万一并网失败导致装置停工时,能以最快速度恢复装置生产。

        为配合这次“在线并网”方案实施,生产调度部安排2/年硫黄装置的部分上游加氢装置提前降负荷,减少酸性气负荷,让装置处在低负荷运行状态。

        万事具备,1030分,“在线并网”方案正式实施。在生产调度部、机械动力部、炼油二部等工艺人员的通力配合下,仪表人员成功地实施了控制器在线无扰动安全并网作业,整个实施过程装置运行安全平稳,环保指标达标排放。(转自中国石化新闻网


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