来源:广东石油化工咨询网作者:佚名发布时间:2016-12-20
“经过一个多月的运行结果表明,乙烯外送泵G3101A扩能改造后,不仅解决了制约装置运行的瓶颈,而且减少了乙烯产品损耗,降低了检修成本,提高了设备运行效率,实现了多赢的效果。”在12月8日召开的乙烯外送泵扩能改造评价总结会上,广州石化化工一部副部长魏巍说。
乙烯外送泵G3101A是乙烯裂解装置A罐区为下游聚乙烯装置提供原料的重要设备。随着装置加工负荷的提升,该泵运行状态经常偏离最佳效率区,运行效率偏低,常因振动超标需要检修,成为制约下游装置高负荷生产的瓶颈。
为解决这一问题,广州石化成立了由机械动力部牵头、相关管理部室及所在作业部化工一部人员组成的联合攻关小组。攻关人员首先根据该泵以往运行状况和数据,梳理和排查出其在运行中存在的问题,主要包括介质温度低,易气化,输送压力高;装置汽蚀余量低,对设备要求苛刻;该泵为多级筒袋泵,检修过程容易造成乙烯产品损耗等。
在找到问题的症结后,攻关小组制定了有针对性的改造方案,决定在保持电机、泵外筒体不变的条件下,对转子部件进行扩能改造来提高该泵的能力。为确保设计合理、可靠,攻关人员对相关过流部件进行现场测绘,对主要过流部件性能重新进行核算,重新优化和制造叶轮,提高首级叶轮的抗汽蚀能力及次级叶轮的效率。此外,为保证设备长周期安全稳定运行,他们决定将原奥氏体不锈钢材质改为沉淀硬化不锈钢材质,以提高轴的刚度;将原来的5轴连接的结构改为2轴连接,以改善泵的整体轴系的同心度,减少轴间的连接。
万事俱备,只欠东风。11月8日,攻关组利用乙烯外送泵G3101A大修的机会,对其实施了全面改造。改造后,泵的转速提高了25%,设备效率处于优良运行区域,不仅实现了设备的长周期安全稳定运行,而且满足了下游生产装置的高负荷运行。(转自中国石化新闻网)