来源:广东石油化工咨询网作者:佚名发布时间:2016-03-11
“加热炉改造后运行效果显著,烟气一氧化碳含量为零,加热炉排烟温度同比下降28.2%,加热炉热效率同比提高3.65%。”近日,广州石化3号焦化装置工艺主管黎家铭在介绍改造后加热炉的运行情况时说。
焦化加热炉是焦化装置生产运行的“供热源”,在其供热过程中不可避免产生、排放大量高温烟气。如何对高温烟气进行有效回收利用,确保烟气排放质量等,都是装置技术人员重点关注的问题。
2015年底,随着3号焦化装置进入生产运行末期,加热炉的运行效果逐渐变差,加热炉的排烟温度从开工初期的120摄氏度上升至160摄氏度,加热炉热效率则同比降低了3.48%,不仅大幅增加了加热炉的瓦斯消耗量,而且影响了加热炉的烟气排放质量。
为解决这一问题,2015年12月底,3号焦化装置利用装置检修时机,对加热炉实施了节能改造项目。对空气预热器部分老化热管束进行更换;新增一台高温段扰流子预热器,并与原预热器串联使用,使炉用冷风最大限度换取烟气热量,尽可能降低加热炉排烟温度,提高加热炉热效率。
2月初,该项目完成改造并顺利投入运行。该项目运行初期,针对加热炉瓦斯用量偏多等问题,装置技术人员不断对加热炉的操作进行优化调整,通过采用由炉膛温度控制阀统一控制炉出口温度的操作方法,有效解决了上述问题,使炉用瓦斯量较调整前下降10.68%。
通过不断优化调整,目前,加热炉运行效果达到历史最佳水平。加热炉排烟温度平稳控制在120摄氏度以下,炉热效率稳定在93.95%以上,加热炉烟气各项指标均在超低排放范围内。(转自中国石化新闻网)