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广州石化:管带机技术改造年降本逾千万元

来源:广东石油化工咨询网作者:佚名发布时间:2014-06-30

截至6月底,经过技术改造后的管带机已经平稳运行了3个月,故障率下降了近98%,每年可节约检维修费、人工费近60万元,更重要的是管带机稳定运行可使CFB锅炉稳定掺烧自产的高硫石油焦,每天可减少低硫焦消耗约800吨,每年可降本逾千万元。

2010年底焦化(三)装置投运以来,广州石化动力事业部CFB锅炉管带机皮带对折、翻转故障频发。由于管带机采用沿程全密封结构,故障检修难度大,每次检修都需要投入20多人连续作业7天方可完成,既费时又费力,而且故障期间CFB锅炉掺烧自产的高硫石油焦,大大增加了动力成本。因此,管带机故障率高的问题一直困扰着部门的管理和技术人员。

为解决这一问题,动力事业部技术人员通过多方调研考察,在对当前管带机的发展趋势进行充分探讨后,制订了管带机整体优化改造方案,并于今年2月份对管带机进行全面改造。本次改造采用了PSK托辊组和专用液压纠偏器,改善管带机运行工况,同时采用热硫化技术,对皮带接口进行热接,既增加了皮带接口强度,又避免了接口开裂,大幅提升了管带机的长周期运行水平。(转自中国石化新闻网)

 


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