来源:广东石油化工咨询网作者:佚名发布时间:2014-03-14
“新流程的顺利投用,解决了装置干气凝液的后路问题,既确保了装置的安全环保生产,又降低了操作人员的工作量,可谓是一举多得。”2月26日,广州石化1号脱硫装置干气系统压油线顺利完成施工后,该装置安全员曾庭辉说。
广州石化1号脱硫装置干气脱硫系统主要加工轻催、重催等装置的干气,因为气体原料带凝液严重,加工时所带凝液如果按装置原有的压液流程走,送至轻催装置,容易造成轻催装置稳定汽油干点超标,影响汽油质量;压送至轻污罐区,则存在将气体带至轻污罐的风险,容易带来环保问题。
为解决这一问题,广州石化组织相关部门进行优化攻关,经过反复研究,决定新增一条压液流程至1号蒸馏装置的原油管线上,既能解决凝缩油带液的难题,又能减少轻污油的产生。
方案确定后,炼油一部装置马上组织人员进行方案准备。2月25日,他们利用天气转暖,干气带液有所减缓的机会准备实施。2月26日一上班,装置人员立即展开工作,从管线吹扫、盲板安装到管线分析合格后交出施工,各个环节都在有条不紊进行。在各方的共同努力下,2月26日19时,装置在正常生产的情况下完成了管线的碰口施工,新管线顺利投用。
新流程的投用,既解决了1号脱硫装置干气凝液对轻催装置稳定汽油质量的影响,也消除了干气凝液压送至轻污罐区的安全环保风险。(转自中国石化新闻网)