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广州石化1号聚丙烯装置开出高水平

来源:广东石油化工咨询网作者:佚名发布时间:2014-01-13

        2013年,广州石化1号聚丙烯(一)装置平均负荷为16.5/小时,产能创历史新高,装置平均能耗88.11千克标油/吨,创历史新低。

        广州石化1号聚丙烯装置从原始设计能力只有7万吨/年,通过近年来的技术改造,逐步增加到9万吨/年、11万吨/年,2013年,装置产量更是达到了14万吨/年,产能翻番,实现了历史性的跨越。

        该装置第二反应器D203间歇下料系统操作复杂、参数设置多、故障率高,是装置安稳长满优运行的瓶颈。为解决这一问题,装置技术人员先是对D203下料罐进行扩容,从0.9平方米增加到1.1平方米,但扩容后的效果仍未达到高负荷生产的要求。技术人员在分析D-203的工艺参数及存在的问题后,大胆提出了增加一条下料线,进行双线下料试验的建议并得到实施,主要牌号的负荷大幅提高,装置平均负荷从原先的15/小时提高到15.5/小时。

        2012年底,装置聚合负荷进一步提高后,第一反应器D-201三股进料线由于流程设计问题进料量增加困难。技术人员仔细分析每条进料线的压力、位置及相互影响因素,扩大了流量仪表量程,通过优化丙烯进料,使第一反应器撤热和聚合量等满足了生产要求,并利用现有条件解决了循环气压缩机C-206及换热器E-201能力不足等问题,装置平均负荷从15.5/小时提高到16.5/小时,产能实现了第二次跨越。

        “装置高负荷运行提高了对原料、助剂、设备和操作人员的要求。适应高负荷生产,我们必须做得更好!”装置主管卢建军表示。为提高设备的可靠性,装置实施了预防性检维修、各专业联合周检、设备包机到人、班组自主维护等制度。装置利用周期生产高附加值产品降负荷的时机,对部分设备进行定期检查。20131月,该装置对造粒系统进行预防性检维修时,设备员王泽德发现被油脂覆盖的齿轮面上有一条15厘米长的裂纹。由于该隐患发现及时,处理得当,确保了装置的安全平稳生产。(转自中国石化新闻网)


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