来源:广东石油化工咨询网作者:佚名发布时间:2013-12-25
茂名石化顺丁橡胶装置通过挖潜增效,调整产品质量控制,优化工艺、设备改造,11月份产品优等品率突破95.08%,创开车以来每月最高纪录,达到国内先进水平。
顺丁橡胶装置自今年2月份开车以来,产品优等品率节节攀升,由4月份的80.40%增至8月份的91.17%。四季度,橡胶车间对照先进查找差距,成立了以杨文锋主任为主的质量攻关小组。从原材料质量、过程质量、成品质量控制着手,对造成顺丁橡胶产品降等的门尼和拉伸强度、挥发分等降等原因作进一步分析研究。通过破解瓶颈、采取多管齐下的措施开创顺丁装置质量的良好局面。
原材料稳定是质量的根本。橡胶车间落实专人跟踪,要求班组每小时跟踪丁二烯质量分析情况,发现异常及时跟丁烯车间沟通。产品原材料源头的质量稳定为聚合稳定操作打下坚实的基础。
为了做大产量,橡胶车间通过技术攻关,解决了螺旋筛容易堵塞等难题,减少了生产线开停工次数,延长后处理开车周期。11月起,在挤压机出口试验使用硅酮,减少设备和管线的挂胶,后处理开车周期由之前的最长7天延长到13天以上,顺丁装置月产量均超过6000吨,超额完成月计划产量任务。同时,车间开展挥发分控制专项劳动竞赛,有效提升产品的优等品率。(转自中国石化新闻网)