来源:广东石油化工咨询网作者:佚名发布时间:2007-06-15
今年以来,武汉石化联合二车间结合实际“量体裁衣”,深挖内部潜力,通过技改技措、优化操作等,抓实开源节流,做精降本增效文章。
年初,车间对新建S Zorb装置生产瓶颈问题进行攻关,通过增设在线除垢系统等,成功解决再生下料不畅问题,保证长周期运行的同时大大降低了吸附剂损耗,年创效200余万元。车间实时跟踪日常数据,不断摸索优化操作参数,成功将辛烷值损失维持在0.4以内。为降低能耗,车间通过提高原料汽油进装置温度,减少了加热炉10%的瓦斯用量;通过降低稳定塔底温度,使蒸汽用量减少10吨/小时。通过不断优化,该装置每月吸附剂单耗维持在0.01,在总部同类装置竞赛中累计排名由年初的第20名跃升到第3名。
针对原料供应不足的实际,该车间两套催化装置分别在3月和5月开始掺炼外购蜡油,总掺炼量20吨/小时,使综合原料成本下降0.92%,年创效6504万元。为多产柴汽油,两套催化投用柴油、汽油流程在线分析仪,卡边控制柴汽油干点,年创效1100余万元。车间还对耗电大户催化烟机进行攻关,通过不断摸索调试,电机功率由6100千瓦/小时逐步降低到3100千瓦/小时,年创效1738.8万元。(转自中国石化新闻网)