来源:广东石油化工咨询网作者:佚名发布时间:2007-06-15
安庆石化腈纶部大力挖掘节水减排潜力,不断加大节水管理力度,积极开展技术攻关,落实节水减排措施,取得了良好效果。2月份该部水的单耗为21.31吨/吨纤维,同比节水5.68吨/吨纤维;1-2月份累计水耗为21.92吨/吨纤维,同比节水4.77吨/吨纤维,均创历史最好水平。
围绕优化装置运行,实现节水减排,该部建立健全节水管理制度。加强优化管理,根据环境温度的变化,适时调整循环水用量,提高循环水利用效率;对装置环境、设备卫生进行清扫时,一律使用抹布、扫帚,杜绝直接用水冲洗地面;加强对用水环节的专项检查,并加大考核力度,尤其对用水大户纺丝装置的脱盐水进行专项考核,加大控水奖惩力度,督促整改用水系统中的不合理现象,及时发现装置泄漏点,彻底杜绝“长流水”以及消除跑、冒、滴、漏现象。
与此同时,该部围绕节水目标,广泛开展节水合理化建议的征集活动,鼓励职工寻找本装置、本岗位存在的水耗问题。广大职工积极出主意、想办法,推进用水环节的规范化、标准化管理,避免和纠正用水环节中的不合理现象,提高了水资源的重复利用率。如对各装置机封水,他们精细调整用水量,做到既能满足生产需要,又不浪费用水,并把机封水送入回收冷凝液储罐,做为纺丝装置水洗工序用水。
该部还注重利用技术创新提高用水效率。他们对定型机出口密封水流程进行优化,将原来60摄氏度左右的密封水改为温度较低的B级脱盐水,虽然增加了2吨/小时用水量,但大幅降低了定型激冷槽冷却用水量5吨/小时,收到了每小时降低用水量3吨的效果;他们还对凝胶脱色清洗用水动起了脑筋,使用蒸汽冷凝水替代脱盐水,用于凝胶脱色清洗,每小时可节约3吨脱盐水。(转自中国石化新闻网)