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茂名石化:多项重点乙烯指标创历史最好水平

来源:广东石油化工咨询网作者:佚名发布时间:2017-04-13

一季度,茂名石化克服裂解炉问题频发、膨胀机仪表线路故障等生产难题,全力以赴提升装置创效能力,共计生产乙烯28.98万吨,同比增长1.77万吨,创一季度历史最高产量;裂解损失率0.08%,同比降低0.02%,创历史最低水平;裂解累计收率33.21%,同比增高0.03 %,创历史最高水平。

        茂名石化坚持以效益为中心,狠抓装置平稳优化运行,全力挖潜降本增效,针对负荷、损失率、能耗、产品收率等可控的重点指标进行层层分解,做到了日统计、日分析、日总结,提前做好统筹计划,优化装置生产。裂解车间坚持每天下午5点组织全体管理人员召开安全生产PDCA日例会,汇总当天所做工作,进行反思总结,同时安排协调好第二天所要开展的相关工作,确保每一项工作都有迹可循,落实到位。

        “如今职工在操作中想的是如何再多产1吨乙烯。”看着车间职工拧成一股绳,把多产1吨乙烯作为每天工作的“小目标”,裂解车间主任邵杰锋很是欣慰。

        为了牵住裂解炉问题频发的“牛鼻子”,提高裂解炉在线投用率,确保装置吃得饱,裂解车间加强裂解炉攻关力量,一方面精心做好裂解炉日常维护,对投用2年以上的辐射段炉管加强TMT测量和分析,同时还对操作人员进行培训指导,提高操作人员燃烧器维护水平;另一方面全力精细做好裂解炉检修统筹。一季度,针对裂解炉更换多条炉管这一检修任务,该车间争分夺秒,不但把上班时间前移半小时,而且还实行领导带班制,缩短了炉子检修统筹,为装置高负荷生产提供了保障。

        吃得饱也要消化好。裂解炉通过预知管理解决了装置吃不饱的难题,而后系统的“消化”更是需要车间精心调整。117日,膨胀压缩机C-400A因仪表线路故障跳车。膨胀压缩机跳车虽然对装置安全运行影响不大,但由于它是分离系统冷量回收及甲烷产品外送的重要机组,若不及时处理将会影响产品质量和下游系统的操作。本着不让问题过夜的原则,裂解车间立即行实行24小时领导现场带班制,技术骨干连同仪表、机修人员亦是争分夺秒对故障问题进行分析和排查,直至20日凌晨3点膨胀压缩机得以顺利成功开起。

        提质增效最有效的途径就是从突出问题入手,为此短板就自然就成了突破口。裂解车间组织管理人员不断地捕捉装置存在的瓶颈点,并汇总成«装置产量最大化问题检查跟踪表»,对于能解决处理的,该车间要求决不能让问题过夜,对于因为装置自身设计而造成的,该车间制定了具体的防范措施和操作标准,逐级明确职责,从主任、工艺员、班长到主操,实行24小时制的跟踪操作管理,确保卡边操作。

        一季度,由于1号裂解装置处于高负荷运行,而丙烯精馏塔的处理能力达到了极限,使得丙烯损失过大,为了解决该问题,该车间充分发挥两套装置互送线的优势,把1号装置碳三物料通过互送线送往2号装置,取长补短,提高了产品收率。 “如果完不成当天生产任务,车间就需要在分部早调会上进行检讨,所以每天单单值班人员就需要5次对装置的运行情况进行摸底。”邵杰锋介绍说。(转自中国石化新闻网)


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