来源:广东石油化工咨询网作者:佚名发布时间:2014-03-12
广州石化加氢处理装置通过技术改造和精细管理,自去年6月份大修开车以来,装置一直维持高负荷连续运行态势,今年2月份,装置综合能耗同比下降了9.31%,创历史新低。
为提升装置运行效果,加氢处理装置利用去年大修消缺机会,对装置分馏系统流程进行全面的优化和技术改造。通过在汽提塔塔底泵出口接一管线至产品线出口,实现合格产品蜡油不经分馏系统直接送出装置的目标。该项目实施后,分馏塔和塔底泵停运,重沸炉停炉,装置能耗大幅降低。增加循环氢压缩机入口分液罐去柴油改质装置的脱硫废氢管线,既回收了氢气,又减少因废氢去燃料气管网造成的燃料气热值波动;增加两台冷媒水换热器,充分利用装置余热,停运塔顶空冷器减少装置能耗。
该装置在完成上游热供料和下游直供料改造后,由于空冷A4005实际流量已与设计流量不符,冷后温度较低,他们通过变频改造,让电机自动根据生产需要调频,既有效控制了冷后温度,还节约电能消耗;通过加强精细管理和优化操作,确保了HT4001及C4002A无级调节系统的正常运行,今年2月份,装置电耗同比下降了近8%。此外,他们还通过改变反应系统注水方式、停运部分循环水换热器等措施,软化水消耗量同比降低了89.36%,循环水消耗量下降17.24%。(转自中国石化新闻网)